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污水厂运营,20个常见问题总结!

放大字体 缩小字体 发布日期:2020-09-21 22:02:08   浏览次数:56
核心提示:关于污水厂运营,20个常见问题总结!的最新消息:问题1:预处理构筑物中对于格栅除泥机的忽视:有很多污水处理厂往往为了节省用地,仅考虑设计一道中粗格栅,栅条间隙为20mm~30mm,造成过多杂物被冲过栅条而进入后续构筑物,对潜污泵


问题1:预处理构筑物中对于格栅除泥机的忽视:有很多污水处理厂往往为了节省用地,仅考虑设计一道中粗格栅,栅条间隙为20mm~30mm,造成过多杂物被冲过栅条而进入后续构筑物,对潜污泵有较大影响,还会增加污水泵的能耗。

解决方案:将旧型的高链式格栅机更换成回转式格栅除泥机,同时将栅距定为10mm。

问题2:曝气系统耗能大。

解决方案:可以考虑将穿孔管改造为硅胶橡胶管式曝气管。

问题3:曝气池冬季会有泡沫问题出现。

解决方案:冬季产生泡沬的原因大概有四个方面:第一方面是气温的原因,由于气温低,曝气池中产生的气泡不易破碎,轻易堆积,这时应对工艺进行调整,适当降低溶解氧,破坏泡沬堆积的条件。

第二方面是进水中表面活性剂物质含量过高,通过鼓风吹脱,容易产生大量泡沬,再加上气温条件,极易出现泡沬堆积。因此应查明污染源,采取措施使进水中无发泡物质,泡沫就会自然消失。

第三方面是由于微孔曝气产生的气泡小,不易破碎,易堆积,此时需对溶解氧进行适当调控,使泡沬得到控制。

第四方面是当曝气池MLSS过低时,比较容易产生泡沬。因此,在冬季严格控制MLSS在1.5g/以上,控制泡沫堆积效果明显。

问题4:现在想用一个工艺对COD进行去除,不对氨氮产生任何影响(不产生,不去除),如果有,尽量把COD从500多去除到200多。

解决方案如下:

方案一:芬顿工艺,不对氦氮产生影晌。COD到200是没有问题的。

方案二:如果构成COD的物质易沉淀,就用沉淀、过滤去除COD,氨氮基本不变,如果构成COD溶解性、生化性好,用生化法,降低COD同时,氨氮也会降低,如果构成COD溶解性好,但生化性不好,可用高级氧化技术降低COD,氨氮几乎不动。

问题5:MBR系统,两个礼拜前出水氨氮一直在1左右,但是受到一次冲击,氨氮涨到了100左右,目前已经恢复过来了,硝化池溶解氧在3-4,温度30度左右,ph一直稳定在7-8,污泥浓度15g左右,SV40%,但是已经近一个礼拜了,氨氮还是降不下来,用测硝酸根与亚硝酸根的试纸来看,反应很剧烈,说明硝化反应应该是有的,求解。

解决方案如下:

方案一:兑些好水保持池内氨氮在50左右,然后闷曝到合格,预计需要2-3天时间才会合格。

方案二:出水100多氨氮,还好,恢复起来比较慢,你可以先不进水,静止沉淀,抽取池内上清液,然后再少量进水就可以了。

问题6:白酒废水,700方的储罐,进水COD在3000左右,氨氮30左右,ph在7左右,前几天酸化了,置换了里面所有的水,这几天每天进水3个小时,连续3天都产生了这样的泡沫,怎么办?

解决方案:酸化了,这个泡沬问题不大,有酸化泡沬和沼气组成的提升碱度,往提升井里加碳酸钠,多加,只要PH值不低于8,进水没事。

问题7:曝气头如何布置才能使曝气均匀?

解决方案如下:

方案一:合理的布置间距,避免某处的局部损失过大。

方案二:曝气是否均匀,除了布置以外还要看曝气设施的新旧程度是否相同,特别是微孔曝气头,即使是在同一曝气支管下,如果新旧程度不同,曝气肯定是不均匀的。这就是为什么在检修更换曝气头的时候,要换就换一片,而不能一个个换的原因。换下来的旧曝气头可以组成另一片,大家阻力相同,通过阀门来控制就会均匀的多。

问题8:1、芬顿反应实验出水红色;2、加大药剂比例,加碱调ph值起沬很多,出水感觉黄绿色,不是很重,加pam不絮凝,是怎么回事?

解决方案:加药比例有问题,铁多双氧水多,废水中含有难降解物质与铁离子形成络合物,显妖艳的红色并且很难絮凝沉淀,需要小试确认加药量和效果,源头查找这股水的来源,有效控制,原则保障少量多次,确保 fenton氧化效率。

问题9:臭氧和COD的投加比例是多少?

解决方案如下:

方案一:如果是直接除COD,我们一般按3倍COD估算,如果断链等改善B/C用的话,按照1:1或者1:2投加,看污染成份,比较高难的还是拿中试数据支撑更靠谱。

方案二:单纯考虑直接氧化去除cOD至少要3倍,催化就不好说了,做做小试吧!

问题10:除了镜检,丝状菌膨胀与非丝状菌膨胀最直观的区别是什么?什么是引发他们的原因?

解决方案如下:

方案一:非丝上清液浑浊,因为负荷高。丝状菌一般清澈,但后期也会浑浊,所以要具体情况而看。

方案二:低负荷,低pH,低温,营养比例失调,负荷冲击会引起丝状菌膨胀。高负荷,毒性物质,引起非丝状菌膨胀。

问题11:这几天遇到污泥浓度过高,大约在6000左右,沉降比30分钟60%,排水时已经有一点跑泥,除了加快回泥,还要在曝气方面注意什么呢?

解决方案:加大排泥量、严格控制好溶解氧、増加污泥沉降时间、投加部分絮凝剂等。

问题12:终沉池出水呈黄绿色是怎么引起的?

解决方案如下:

方案一:处理城市生活污水,由于途中污水管内厌缺氧所致进水颜色发黑,处理后的出水出现黄绿色也正常。

方案二:部分工业废水也一样,出水颜色异常,多半是进水原因造成的。

问题13:出水COD连续高于进水COD。遇见这种情况,该如何解决呢?

解决方案如下:

方案一:如果MLSS没有大帽降低,要考虑是否进水有抑制物质导致,虽然MLSS还有,但去除率已无,如果是有抑制物质流入,那么除了解除抑制物质流入外,还要加大排泥,把抑制物质排出去,进而通过新污泥形成来恢复系统。

方案二:是否还有大量活性污泥流出,导致你的实验室数据偏高?可以通过把杂质过滤后监测COD,看看是否有不同数据,如果过滤后COD数据降低了,那么保证活性污泥的沉降性就是第一位的了。

问题14:工业高盐污水(原水盐酸量比较髙),预处理后进厌氧罐控制污水盐度5%以下,罐子是焊接的,请问一下这个盐度的污水对厌氧罐有啥影响?防腐有特别要求吗?

解决方案如下:

方案一:罐子若不大用PE桶,这个盐度估计环氧树脂不保险,不锈钢怕氯离子,也不能用,搪瓷或衬塑的太贵。

方案二:碳钢防腐,防腐用环氧树脂漆,或者沥青漆。

问题15:工艺为焦化废水,AO工艺+MBR,内回流R=400%,进水TN=400mg/,要求出水TN≤50mg/L。我的计算:TN去除率=4/5=80%,则出水TN=20%*400=80mg/L,那么出水总氮是超标的。

设计单位给的解释是,普通AO工艺这样计算没错,但这里使用的是MBR膜,MBR膜的去除率要增加10%-20%左右,所以出水总氮是小于50mg/L的。我的疑问:设计单位的这种解释对吗?MBR真的这么神奇吗?

解决方案:关于为什么MBR膜的总氮去除率会增加10-20%,设计单位解释说,MBR膜可以提高污泥浓度至8000mg/L,所以去除率会提高。我知道提髙污泥浓度可以提髙处理能力,但能否提高10-20%,很是怀疑,可以提高污泥的浓度,但是去除率提高不敢说。

问题16:生活污水经过A/O工艺处理,采用MBR进一步处理,但为了增加去除磷的效果,在进入MBR反应前水中加入除磷剂,这对MBR运行是否有影响?尤其是对膜?

解决方案:浓度很小的话影响不大,但药剂的加入还是有影响的,毕竟会影响孔径,清洗也不好洗,加药会影响膜的使用寿命,膜清洗的频率也要増加,所以,除磷剂最好加在沉淀池,膜池不要加。

问题17:平面曝气器和球面曝气器有何差别?

解决方案:球面的服务面积大。

问题18:在运行过程中发现污泥发白,是什么原因造成的?如何解决?

解决方案:产生原因就是缺少营养,丝状菌或固着型纤毛虫大量繁殖,菌胶团生长不良,或者PH值高或过低,引起丝状菌大量生长,污泥松散,体积偏大。

要想解决此类问题,可以按营养配比调整进水负荷,氨氮得加量,保持数日污泥颜色可以恢复,同时调整进水pH值,保持曝气池pH值在6~8之间,长期保持PH值范围才能有效防止污泥膨胀。

问题19:沉淀池有大块黑色污泥上浮的原因与解决方法?

解决方案:产生原因沉淀池有死角,局部积泥厌氧,产生CH4、CO2,气泡附于污泥粒之上使之上浮,出水氨氮往往较高;回流比过小,污泥回流不及时使之厌氧。

解决办法:若沉淀池有死角,可以保持系统处于较高的溶解氧状态问题可以得到缓解,如果想根本解决,则需要对死角进行构造上的改造才能实现。

加大回流比,防止污泥在沉淀池停留时间太长。

问题20:曝气过量不过量,该如何判断呢?

解决方案如下:

方案一:没有仪器设备情况下,拿矿泉水瓶子去生化池混合液看,再根据二沉池水面情况和出水,结合曝气池水面情况含泡沬等综合分析。

方案二:经验丰富的人,可以根据活性污泥的颜色和气味,外加部分分析数据进行判断。

 
关键词: 常见问题 污水


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